经三层共挤机头分析研究采用下列解决措施,达到了预期效果,较好地满足了客户要求。
⑴三层共挤机头针对三层共挤时绝缘偏心问题解决措施是:
交联聚乙烯塑料在交联管内呈粘流态,我们采用美国陶氏化学低垂度35KV级交联绝缘料,以增加塑料本身的粘度,从而降低材料高温熔融状态下的下垂,另外在三层共挤设备上配在线测偏仪,确保实时监控,最后,在绝缘线芯冷却之后及时切片观察圆整度,这样,产品绝缘性能和偏心度都得到有效控制,完全满足长沙地铁要求偏心度在5%以内。
⑵三层共挤机头针对综合护层不平整及电火花击穿率高问题解决措施是:
该现象主要由于电缆缆芯外径较大,铝带纵包成型时因变形受力不均匀造成铝带纵包后不平整,首先是铝塑复合带纵包模具,从大到小前后共有两组,生产前必须严格检查模具尺寸,防止模具偏大导致的铝塑带成型困难;若生产时铝塑带从变形到成型,不在同一水平线上,就会出现起皱、不平等,这时就要及时的调整前后模具的位置,以确保铝塑带平整;铝塑带翻边往往是铝塑带的放线架和成型模具未对齐,需要把放线架严格的固定在地板上;针对铝塑带搭口不粘合,及时的调整热风枪的位置和温度,能够较好的解决该问题;
⑶三层共挤机头针对无卤低烟阻燃聚烯烃材料表面不光滑、发泡、气孔、穿孔等问题解决措施是:
一、是严防胶料中有杂质混入;进厂检查材料包装是否破损,发现破损了要及时清洁处理;
二、是做好塑料防潮,若天气潮湿,塑料在挤包前应进行至少4小时的烘干处理;
三、是改进挤出模具,三层共挤机头在生产中我们发现,低烟无卤阻燃聚烯烃材料用普通模具挤出表面不光滑,经分析认为是模套的工作面较长,塑料拉伸导致内应力较大,所以,我们设计了减小模套工作面的专用模具,并采用水槽从高温到低温分段冷却方法以消除内应力;
四、是采用低压缩比螺杆,降低螺杆的剪切热;
五、控制拉伸比,保持在2.0以下,降低护套挤包脱胶风险。经过试制,外观问题得到有效解决;
最后,经过采取上述措施,有效的解决了表面不光、发泡、气孔、击穿等问题。 |