1,引言
交联电力电缆出厂局部放电试验,交流耐压试验都采用串联谐振局部放电试验系统进行,由于这类测试设备为单相试验系统,遇到三芯电缆试验时,需逐芯更换进行。这样做,测试人员需多次往返开启,关闭屏蔽室,更换电缆绝缘线芯,费时费力,尤其是在电缆生产量大时,检测人员来回往返数次以后,很快就会疲乏。目前许多电缆生产厂家都引进一条以上的XLPE生产线,而且一年中,10KV三芯交联电力电缆的生产量占到90%以上的比例,如何利用现有的单相试验系统及试验终端,使10KV三芯交联电力电缆的三相试验同时进行,一次完成就成为本文研究的课题。
2,试验依据及试验方法
我们知道,10KV三芯交联电力电缆在进行出厂局部放电试验,交流耐试验时,线芯通过试验终端与测试设备的高压引线相连,金属屏蔽铜带,铠装与设备地线相接,试验电压施加在电缆的绝缘上。由于三芯交联电力电缆都采用分相屏蔽结构,每相由导体,导体屏蔽,绝缘,绝缘屏蔽,金属屏蔽层细戎,因此,对三芯交联电力电缆而言,当采用单相试验系统试验时,无论是才去单项逐芯与设备高压线相连,金属屏蔽接地方式,还是采用三相线芯短接与高压线同时相连,金属屏蔽接线方式,在电缆每相绝缘上所施加的试验电压是相同的,换句话说实验效果是等同的。
目前许多电缆厂家,所购置的局部放电试验设备是为35KV及以下交联电力电缆出厂试验而设计的。对于10KV交联电力电缆而言,由于其试验电压较低(以8.7/10KV为例,按IEC60502-1997规定;出厂交流耐压试验值为3.5U=3.5*8.7=30KV)电容电流较小,因此,无论是实验设备的容量以及试验电压完全可以满足10KV三芯交联电力电缆三相试验一次完成的需要。另外,国内交联电力电缆的生产历经数十年,其土艺制造水平已相当成熟。一年中,出现局放超标,及高压击穿的交联电力电缆数量极少,这种高的制造水平,为10KV三芯交联电力电缆三相出厂试验同时进行一次完成减少了工作量。
由于35KV三芯交联电力电缆出厂试验过程中,试验电压高(以2.6/35KV交联电缆为例,按GB12706-1991规定,出厂交流耐压实验值为2.5U=2.5*26=65KV),电容电流大,已接近设备极限,再加之终端处理水平要求极高,因此,利用单相试验系统进行35KV交联电力电缆三芯同时试验是不适宜的。
为了使10KV交联电力电缆三芯同时试验顺利进行,我们对35KV悬挂式油杯型试验终端进行了改动,在近端油杯金属电极底座上加装了金属挂环,远端油杯金属电极底座改为绝缘方式。在进行试验时,除将绝缘屏蔽剥切8-10cm外,还需将10KV交联电缆近端三根绝缘线芯导体消出短接,并将线芯中任一根单丝弯曲成钩状,然后将三根绝缘线芯同时插入35KV级油杯型试验终端使导体与电极底座金属挂杯挂接,远端三根绝缘线芯全部浸在绝缘油中。另外对于小截面10KV三芯交联电缆(如25,35mm²三芯电缆)无需利用35KV油杯型试验终端,只需将三芯导体消出短接,利用10KV试验终端即可试验,利用改动后的35KV试验终端,主要是为了进行大截面10KV三芯交联电缆出厂试验而考虑
3,试验结果分析
我们利用SR120/1000型串联谐振局部放电试验系统对20KV级三芯交联电缆的出厂局部放电试验,交流耐压试验采用单相逐芯方式及三芯同时试验凡是进行尝试比较。经过一年的实验,发现两种方式实验效果完全等同,完全可以相互替换。
|